经调研并实施相应管理举措产生的效益生产副总
2008/3-2013/1
所属公司:
瑞昌歌尔德发电设备(无锡)制造有限公司
1.所提交《调研报告》受到总经理高度认可;
2.通过每周生产联席会议,有效的解决诸多实际问题(物料、委外、技术支持、商检等);
3.新的工时定额,广大员工工作积极性空前高涨;
4.建立机制(生产部、物流部、质量部各班组管理岗位岗位职责、工作流程、绩效考核等),让生产系统内各级管理人员清楚工作重点及流程 2
5.产品质量得到稳定;
6.生产工艺优化,杜绝了产品经后整理工序再次发生的钻孔、攻丝、开孔等不合理现象发生;
同期生产效率提高15%;(相近产品比较)
7.空间、场地得到合理利用;
8.物料成本下降18%;
9.生产周期缩短;
10.工序流转变顺畅、有序;
11.成品入库提前;
12.生产现场有条不紊、忙而不乱、秩序井然。
所做出管理举措:
1.通过二周潜心、细致调研,信息收集、意见建议听取,形成书面《调研报告》(三大内容a.问题点;b.负面影响;c.拟实施管理举措。)向总经理提交;
2.建立新的每周生产联系会议机制,改变原生产联席会议十几个部门参加的,冗长,会而不议、议而不决、决而不行、推诿扯皮的状况;(a.首先检查上次会议所界定事项的落实完成情况,推诿扯皮、决而不行者,严惩!);b.各部门依次发言;c.发言时间不超过3分钟,部门间能自行沟通解决的事项不再提上会议;d.讨论(必要时);e.界定有关事项的完成落实责任人、时间节点等);
3.耗时6个月时间,牵头重新核定了新的各型号产品各工序(钣金下料、折弯、焊接、喷漆、装配、机组线、调试等)工时定额;
4.制定了覆盖生产部、质量部、物流部及生产车间各班组长岗位职责、工作流程和各管理岗位月度绩效考核标准;
5.完善各相关工序作业指导书及质量记录;
6. 调整工序质量控制点;
7.共向技术部门提出优化工艺建议书30余项;
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8.规划设置了定置生产区域(按开架型、静音型及机组功率分类分区域生产、流转)
9.建立形成“U”形产品工序流转模式。